Gestern hatte ich leider ein Problem mit meinem Typhoon H. Ich fliege seid Jahren die unterschiedlichsten Kopter und möchte in aller Bescheidenheit behaupten nicht unerfahren zu sein. Seid ca 8 Wochen fliege ich auch einen Typhoon H und war bislang begeistert. Nach dem er Gestern die ersten drei Flüge in gewohnter unkomplizierter Weise absolviert hatte, ging der vierte richtig daneben. Schon kurz nach dem Start machte der Kopter sich in geringer Höhe selbstständig. Mein Eindruck: Ich hatte überhaupt keine Kontrolle mehr. Der Kopter flog mit hoher Geschwindigkeit davon und landete im hohen Gebüsch. Außer das mein Stolz mächtig angekratzt wurde ist zu meinem großen Glück sonst Niemandem etwas passiert. Der Schaden am Kopter ist nach erster Sichtung überschaubar. Beim Sturz hat sich die Kamera gelöst und die Kunststoffstege auf der "Kameraplatte" sind gebrochen. Das Teil ist schon bestellt und es ist auch nicht teuer. Der Schrecken sitzt jedoch tief. Also rief ich heute den wirklich freundlichen Yuneec Service an und fragte, ob ich die Log Dateien schicken dürfe. Der Yuneec Service bot mir an den kompletten Kopter ( mit kostenlosen Versand !!! ) zur auch kostenlosen Überprüfung an Yuneec zu senden. Das fand ich schon mal richtig gut.
Vielleicht gibt es ja auch hier Jemanden der meine Log Datei vom Unglücksflug beurteilen kann. Vielleicht liegt der Fehler ja doch beim Piloten. Hier noch ein paar Infos: Geflogen bin ich im smart Modus . Aus der Log Datei geht hervor, das der Flugmodi in den Anglemodus gewechselt ist ich aber nicht umgeschaltet habe. Wie schon beschrieben: mein Eindruck war das ich keinen Einfluss mehr auf Flugbewegungen hatte. Für RTH war ich wohl viel zu Aufgeregt und aus jetziger Sicht war auch gar keine Zeit dafür da. Firmware auf der ST 16: 3.01b25 Firmware auf dem Kopter kann ich zur Zeit nicht auslesen. Für Eure Hilfreichen Kommentare und Hilfestellungen bin ich sehr Dankbar! Gruß Detlef
Vielleicht gibt es ja auch hier Jemanden der meine Log Datei vom Unglücksflug beurteilen kann. Vielleicht liegt der Fehler ja doch beim Piloten. Hier noch ein paar Infos: Geflogen bin ich im smart Modus . Aus der Log Datei geht hervor, das der Flugmodi in den Anglemodus gewechselt ist ich aber nicht umgeschaltet habe. Wie schon beschrieben: mein Eindruck war das ich keinen Einfluss mehr auf Flugbewegungen hatte. Für RTH war ich wohl viel zu Aufgeregt und aus jetziger Sicht war auch gar keine Zeit dafür da. Firmware auf der ST 16: 3.01b25 Firmware auf dem Kopter kann ich zur Zeit nicht auslesen. Für Eure Hilfreichen Kommentare und Hilfestellungen bin ich sehr Dankbar! Gruß Detlef