Hallo Zusammen,
ich werde hier mal meine Erfahrungen mit der "JJRC X7" zusammentragen. Es finden sich zwar ein paar YT Videos und die als Produktvorstellung getarnten ueblichen Beweihraeucherungen aber keine echten Berichte.
Irgendwann um den Jahreswechsel fand ich im Chinashop meines Vertrauens die "JJRC X7" mit zwei Akkus fuer ca 130€.
JJRC X7 (Banggood)
Die soll baugleich mit der C-Fly Smart sein. Spannend finde ich besonders folgende Punkte:
- versprochende 23min Flugzeit (mal sehen wie das real aussieht)
- GPS und Glonass
- Orbit
- Follow me
- 1080p Kamera ueber 90° mit der Fernbedienung verstellbar
- Waypointmodus ueber Google Maps in der App (das setzt vorraus das Internet und WLan mit dem Kopter parallel laufen, oder vielleicht mit Offline-Karten
Nicht so toll find ich:
- Telemetriedaten nur ueber die App
- properitaerer Akku
Aber 2x uber 20min Flugzeit, remote steuerbare 1080p Kamera, GPS fuer 130€ - da kann man nicht viel falsch machen.
Zwischenzeitlich war die Bestellung verschollen und in ein paar Tagen sollte ich mein Geld zurueckbekommen aber nun stand doch der Paketbote vor der Tuer.
Akkus aufgeladen, App aufs als S6 geworfen und Propeller ran. Die werden aufgesteckt und mit Hutmutter gesichert. Alles ganz easy und ab auf mein Flugwiese.
Halt! Beim ersten Start der App will der Kopter die SD-Card formatieren. Wahrscheinlich legt der auch einige Verzeichnisse und Dateien an deren Bedeutung ich (noch) nicht kenne
1. Tag
War ein ziemlicher Reinfall
Erster Versuch: Nach dem vermeintlich erfolgreichen kalibrieren des Kompass und des Gyros - Propeller an - langsam hoch auf 1,50m.
Und ... das Ding schoss schraeg rechts rueckwaerts an mir vorbei und landete im Gras.
Zweiter Versuch: Kompass neu kalibriert. Das ist nicht ganz einfach weil das ueber die App angestossen werden muss und das Handy ja nicht gerade neben dem Kompass sein sollte.
Aber diesmal eine etwas besser Fluglage nur auf einmal heftiger Toilett bowl effekt. Also schnell auf "Altitude Mode" geschaltet. Das ist nicht einfach weil man fuer 2-3 Sekunden die passende Taste druecken muss also in der Zeit nicht gegensteuern kann.
Aber ohne GPS konnte ich ein wenig rumfliegen und zumindest eine kontrollierte Landung hinbekommen. Bei der Landung sah ich was wegfliegen. Erst dachte ich es war ein abgemaehter Grashalm aber es war ein Propeller. Die Mutter hatte sich geloest. Den Propeller hab ich wieder gefunden. Die Hutmutter nicht.
Also ziemlich genervt wieder nach Hause. Beim suchen nach den passenden Muttern ist mir aufgefallen das meine Hubsan-Propeller auch passen sollten. Das hat meine Laune etwas gebessert.
2. Tag
Etwas besser aber ... komisch
Genau wie gestern, ziemlich windig. WS 5-6 in Boeen bis 8. Aber ich moechte ja nur ein paar Runden fliegen, etwas hovern lassen und ein paar Sachen ausprobieren.
Also das gleiche Spiel. Kalibrieren, auf genuegend Satelliten warten, hoch auch 1,5m ... und rechts an mir vorbei abwaerts in die Wiese. Aber die Hubsan-Propeller halten.
Leicht genervt das Ding wieder auf den Startplatz gestellt, ohne Kalibrieren, Propeller an, hoch auf 1,5 und ... er steht in def Luft. Etwas zittrig im Wind aber steht.
Also nochmal von vorn. Aus- und Einschalten, kalibrieren, Start ... und ab nach rechts hinter mir.
Anderer Versuch. Alles wie bisher aber Start ohne GPS nur im "Altitude Mode". Das geht mit etwas gegen den Wind steuern wunderbar. Umschalten auf GPS und ... die X7 fliegt oder steht wo sie soll. Etwas wacklig, das schieb ich mal auf den Wind, aber kontrollierbar.
Ganz 100%ig reproduzierbar war es nicht aber nach einem Start mit GPS war das Verhalten kaum kontrollierbar. Beim Start ohne GPS aber spaeterem zuschalten war fast alles gut.
Abendliche Fehlersuche:
Da ich beim Kalibrieren des Kompass das Handy mit der App immer weit weg gelegt hatte habe ich mit auf die LEDs verlassen. Da die aber auch nach mehreren Umdrehungen nicht korrekt umgesprungen sind habe ich den Kopter abgestellt und hab aufs Handy geschaut. Der Meldung "Success" hab ich dann vertraut. Das war der Fehler.
Bei meinen Versuchen am Kuechentisch stellte sich herraus das kurz vor "Success" fuer den Sekundenbruchteil in Rot "Error ... " stand. Mit noch mehr Versuchen konnte ich auch noch " ... turn slower" entziffen. Aber so langsam ich es auch versuchte es hat nicht geklappt. Die App log immer "Success" nach "Error" und die LEDs am Kopter sagten die Wahrheit.
Beim Horizontalen sprangen die LEDs korrekt um beim Vertikalen nicht. Kurz bevor ich aufgeben wollte habe ich den Kopter beim kalibrieren sinnlos wild durcheinander um alle Achsen gedreht ... tadaaa ... "Success" und auch die LEDs am Kopter sind zufrieden.
Also nochmal mit etwas mehr Struktur: Ein paar Versuche mit verschiedenen Lagen und Drehrichtungen spaeter ist es reproduzierbar:
Kopter auf den Kopf drehen, horizontal kalibrieren bis LEDs umspringen, dann Kamera nach oben, vertikal drehen bis LEDs umspringen, fertig.
Hoert sich komisch an, ist aber so. Bei horizontaler Drehung mit den Fuessen nach unten schlaegt die Kalibrierung des Kompass fehl. Fuesse nach oben ist alles perfekt.
Ob das jetzt draussen auf der Wiese auch so ist werde ich testen und dann wird hoffentlich das Flugverhalten auch besser sein.
Das aber ein anderes Mal.
Fuer heute hab ich genug "gefrickelt"
ich werde hier mal meine Erfahrungen mit der "JJRC X7" zusammentragen. Es finden sich zwar ein paar YT Videos und die als Produktvorstellung getarnten ueblichen Beweihraeucherungen aber keine echten Berichte.
Irgendwann um den Jahreswechsel fand ich im Chinashop meines Vertrauens die "JJRC X7" mit zwei Akkus fuer ca 130€.
JJRC X7 (Banggood)
Die soll baugleich mit der C-Fly Smart sein. Spannend finde ich besonders folgende Punkte:
- versprochende 23min Flugzeit (mal sehen wie das real aussieht)
- GPS und Glonass
- Orbit
- Follow me
- 1080p Kamera ueber 90° mit der Fernbedienung verstellbar
- Waypointmodus ueber Google Maps in der App (das setzt vorraus das Internet und WLan mit dem Kopter parallel laufen, oder vielleicht mit Offline-Karten
Nicht so toll find ich:
- Telemetriedaten nur ueber die App
- properitaerer Akku
Aber 2x uber 20min Flugzeit, remote steuerbare 1080p Kamera, GPS fuer 130€ - da kann man nicht viel falsch machen.
Zwischenzeitlich war die Bestellung verschollen und in ein paar Tagen sollte ich mein Geld zurueckbekommen aber nun stand doch der Paketbote vor der Tuer.
Akkus aufgeladen, App aufs als S6 geworfen und Propeller ran. Die werden aufgesteckt und mit Hutmutter gesichert. Alles ganz easy und ab auf mein Flugwiese.
Halt! Beim ersten Start der App will der Kopter die SD-Card formatieren. Wahrscheinlich legt der auch einige Verzeichnisse und Dateien an deren Bedeutung ich (noch) nicht kenne
1. Tag
War ein ziemlicher Reinfall
Erster Versuch: Nach dem vermeintlich erfolgreichen kalibrieren des Kompass und des Gyros - Propeller an - langsam hoch auf 1,50m.
Und ... das Ding schoss schraeg rechts rueckwaerts an mir vorbei und landete im Gras.
Zweiter Versuch: Kompass neu kalibriert. Das ist nicht ganz einfach weil das ueber die App angestossen werden muss und das Handy ja nicht gerade neben dem Kompass sein sollte.
Aber diesmal eine etwas besser Fluglage nur auf einmal heftiger Toilett bowl effekt. Also schnell auf "Altitude Mode" geschaltet. Das ist nicht einfach weil man fuer 2-3 Sekunden die passende Taste druecken muss also in der Zeit nicht gegensteuern kann.
Aber ohne GPS konnte ich ein wenig rumfliegen und zumindest eine kontrollierte Landung hinbekommen. Bei der Landung sah ich was wegfliegen. Erst dachte ich es war ein abgemaehter Grashalm aber es war ein Propeller. Die Mutter hatte sich geloest. Den Propeller hab ich wieder gefunden. Die Hutmutter nicht.
Also ziemlich genervt wieder nach Hause. Beim suchen nach den passenden Muttern ist mir aufgefallen das meine Hubsan-Propeller auch passen sollten. Das hat meine Laune etwas gebessert.
2. Tag
Etwas besser aber ... komisch
Genau wie gestern, ziemlich windig. WS 5-6 in Boeen bis 8. Aber ich moechte ja nur ein paar Runden fliegen, etwas hovern lassen und ein paar Sachen ausprobieren.
Also das gleiche Spiel. Kalibrieren, auf genuegend Satelliten warten, hoch auch 1,5m ... und rechts an mir vorbei abwaerts in die Wiese. Aber die Hubsan-Propeller halten.
Leicht genervt das Ding wieder auf den Startplatz gestellt, ohne Kalibrieren, Propeller an, hoch auf 1,5 und ... er steht in def Luft. Etwas zittrig im Wind aber steht.
Also nochmal von vorn. Aus- und Einschalten, kalibrieren, Start ... und ab nach rechts hinter mir.
Anderer Versuch. Alles wie bisher aber Start ohne GPS nur im "Altitude Mode". Das geht mit etwas gegen den Wind steuern wunderbar. Umschalten auf GPS und ... die X7 fliegt oder steht wo sie soll. Etwas wacklig, das schieb ich mal auf den Wind, aber kontrollierbar.
Ganz 100%ig reproduzierbar war es nicht aber nach einem Start mit GPS war das Verhalten kaum kontrollierbar. Beim Start ohne GPS aber spaeterem zuschalten war fast alles gut.
Abendliche Fehlersuche:
Da ich beim Kalibrieren des Kompass das Handy mit der App immer weit weg gelegt hatte habe ich mit auf die LEDs verlassen. Da die aber auch nach mehreren Umdrehungen nicht korrekt umgesprungen sind habe ich den Kopter abgestellt und hab aufs Handy geschaut. Der Meldung "Success" hab ich dann vertraut. Das war der Fehler.
Bei meinen Versuchen am Kuechentisch stellte sich herraus das kurz vor "Success" fuer den Sekundenbruchteil in Rot "Error ... " stand. Mit noch mehr Versuchen konnte ich auch noch " ... turn slower" entziffen. Aber so langsam ich es auch versuchte es hat nicht geklappt. Die App log immer "Success" nach "Error" und die LEDs am Kopter sagten die Wahrheit.
Beim Horizontalen sprangen die LEDs korrekt um beim Vertikalen nicht. Kurz bevor ich aufgeben wollte habe ich den Kopter beim kalibrieren sinnlos wild durcheinander um alle Achsen gedreht ... tadaaa ... "Success" und auch die LEDs am Kopter sind zufrieden.
Also nochmal mit etwas mehr Struktur: Ein paar Versuche mit verschiedenen Lagen und Drehrichtungen spaeter ist es reproduzierbar:
Kopter auf den Kopf drehen, horizontal kalibrieren bis LEDs umspringen, dann Kamera nach oben, vertikal drehen bis LEDs umspringen, fertig.
Hoert sich komisch an, ist aber so. Bei horizontaler Drehung mit den Fuessen nach unten schlaegt die Kalibrierung des Kompass fehl. Fuesse nach oben ist alles perfekt.
Ob das jetzt draussen auf der Wiese auch so ist werde ich testen und dann wird hoffentlich das Flugverhalten auch besser sein.
Das aber ein anderes Mal.
Fuer heute hab ich genug "gefrickelt"