Habe jetzt mit neuer Software bei der ersten Landung folgendes Problem gehabt. Copter flog im Angel Mode mit GPS ohne ODS, bei der Landung setzte der Copter normal auf und ich wollte den Motor abschalten, aber dann entschied er Drehzahl zu erhöhen und so hüpfte er einige male ein paar Zentimeter in die Luft bis er kippte, 1 Propeller gebrochen erst dann konnte ich Motor abstellen.
Beim nächsten Flug war wieder alles ok, dies war gestern. Heute Flug im Angel Mode ohne GPS wieder konnte ich den Motor nicht abstellen, durch dieses hüpfen brach dann eine Landekufe erst wie er wieder kippte konnte Motor abgestellt werden. Ich finde ein Knopf für an und abschalten ist nicht gut und im Hardware-Monitor wird immer auf -25 angezeigt, egal ob ein oder aus.
Der Copter und Fernsteuerung sind sehr gut, aber die Software ist schon sehr schlecht, hier wäre noch sehr viel zu verbessern.
manchen fliegt tagelang keiner, bei Flughäfen finde ich dies sehr gut aber man übertreibt hier.
Dies ist sicher mein Letzter von Yuneec.
Beim nächsten Flug war wieder alles ok, dies war gestern. Heute Flug im Angel Mode ohne GPS wieder konnte ich den Motor nicht abstellen, durch dieses hüpfen brach dann eine Landekufe erst wie er wieder kippte konnte Motor abgestellt werden. Ich finde ein Knopf für an und abschalten ist nicht gut und im Hardware-Monitor wird immer auf -25 angezeigt, egal ob ein oder aus.
Der Copter und Fernsteuerung sind sehr gut, aber die Software ist schon sehr schlecht, hier wäre noch sehr viel zu verbessern.
- Manchmal bekomme ich keine Verbindung zur Kamera, nach 3 Minute fliege ich dann ohne Bild und die ganzen 15 Minuten kommt kein Bild.
- Der Pfeil auf der Anzeige sollte die Ausrichtung des Copters zeigen, da mit der jetzigen Anzeige findet man nie zurück.
- Yuneec bringt nicht einmal diesen FlightlogParser richtig zum laufen, sie sollten den von FlightCenter einbauen oder besser gleich diesen Entwickler beauftragen für eine neue APP .
manchen fliegt tagelang keiner, bei Flughäfen finde ich dies sehr gut aber man übertreibt hier.
- Bei Flug mit GPS bäumt sich der Copter bei Nick und Roll Korrektur auf und entsteht so nicken, hier müsste das Ansprechverhalten von GPS verringert werden. Bei der Messe in Wien empfahl mir ein Herr von KK ich solle die Geschwindigkeit mit Hase/Schildkröte doch verringern. Man sieht das die Herren keine Ahnung von Modellflug haben.
Dies ist sicher mein Letzter von Yuneec.