Hallo Zusammen,
bei traumhaften Wetter den Erstflug mit Typhoon H Real Sense gestartet.
Nachdem ich diverse Videoanleitungen, teils von Euch, gesehen und einige Anmerkungen gelesen habe,
bin ich eigentlich unter guten Bedingungen gestartet. KP-Index 0,9. Sehr guter GPS- Empfang.
Im Smart-Modus ohne OBS hoch zum Üben alle Bewegungen durchgeführt. Schnell festgestellt, das mit dem Elevations-Hebel
der Typhoon hoch geht, aber nicht mehr runter zubekommen ist. Das war kein schönes Gefühl.
Angle Modus geschaltet keine Verbesserung. Homemodus bringt den Copter ja erst auf 10 m Höhe, also keine Alternative.
Zwischendurch ging der Copter seitlich hektisch weg und stabilisierte sich dann n der Luft.
Nach ca. 5-7 Minuten konnte ich dann den Copter dan doch runterbringen. Bei der Landung, aber noch in der Luft,ist ein Rotor ausgefallen.
Notfallmeldung auf der ST 16, Copter ist noch zu landen und kippt vorne über.
Zum Glück ist nichts defekt, da ich ja schon unten war.
Ein zweiter Flug ging gut, aber immer wieder hektisches Ausweichen eher nach links rechts weniger nach vorne und hinten( Smart Modus)
Jetzt blinkt die Status-Lampe am Copter 3-Sek grün und dann 1-Sek blau ( sieht fast aus wie violett).
Was sagt mir das?
Kompass-Kalibrierung durchgeführt - keine Verbesserung.
Was kann ich jetzt tun - Copter einschicken oder Update machen ?
Gruß aus Stolberg bei Aachen
Klaus
System st16_system_ vv03.01.b22
Transmitter st16_tx_v00.19
Radio st16_rf_v01.09
Timbaland v.1.22
Auto-Pilot V.1.25
CAmera V3.2.13(E)
Real semse V1.1
bei traumhaften Wetter den Erstflug mit Typhoon H Real Sense gestartet.
Nachdem ich diverse Videoanleitungen, teils von Euch, gesehen und einige Anmerkungen gelesen habe,
bin ich eigentlich unter guten Bedingungen gestartet. KP-Index 0,9. Sehr guter GPS- Empfang.
Im Smart-Modus ohne OBS hoch zum Üben alle Bewegungen durchgeführt. Schnell festgestellt, das mit dem Elevations-Hebel
der Typhoon hoch geht, aber nicht mehr runter zubekommen ist. Das war kein schönes Gefühl.
Angle Modus geschaltet keine Verbesserung. Homemodus bringt den Copter ja erst auf 10 m Höhe, also keine Alternative.
Zwischendurch ging der Copter seitlich hektisch weg und stabilisierte sich dann n der Luft.
Nach ca. 5-7 Minuten konnte ich dann den Copter dan doch runterbringen. Bei der Landung, aber noch in der Luft,ist ein Rotor ausgefallen.
Notfallmeldung auf der ST 16, Copter ist noch zu landen und kippt vorne über.
Zum Glück ist nichts defekt, da ich ja schon unten war.
Ein zweiter Flug ging gut, aber immer wieder hektisches Ausweichen eher nach links rechts weniger nach vorne und hinten( Smart Modus)
Jetzt blinkt die Status-Lampe am Copter 3-Sek grün und dann 1-Sek blau ( sieht fast aus wie violett).
Was sagt mir das?
Kompass-Kalibrierung durchgeführt - keine Verbesserung.
Was kann ich jetzt tun - Copter einschicken oder Update machen ?
Gruß aus Stolberg bei Aachen
Klaus
System st16_system_ vv03.01.b22
Transmitter st16_tx_v00.19
Radio st16_rf_v01.09
Timbaland v.1.22
Auto-Pilot V.1.25
CAmera V3.2.13(E)
Real semse V1.1