Hallo,
meine noch fast brandneue Fimi X8 SE hat am Freitag (3. Flug) plötzlich die Kontrolle verweigert. Die Logs habe ich hochgeladen und fimi.com angeschrieben. Bisher noch keine Antwort.
Randbedingungen:
neueste Firmware installiert
Alle Akku's voll geladen
iPhone 7 Plus für die NAVI App
Flugzeit bis zum Aussetzer: 2 Minuten 30
Distanz zur Drohne: ca 50 m
Flug-Modus: Fixed Wing
Die Fimi war auf dem Rückflug geradeaus zu mir, max. 50 m weit weg und ca. 3 m hoch, als sie auf keine Steuerungssignale mehr reagierte. Sie gleitete einfach in ca. 3 m Höhe an mir vorbei in ein Fangnetz des Fußballfeldes. Dort stürzte sie Richtung Boden, fing sich selbst in der Luft ab und nach einem kleinen Aufsetzer flog Sie weiter in eine Richtung um letztendlich an einem Stahlzaun zu scheitern. Alle Blades sind hinüber. Sonst kein weiterer Schaden erkennbar. Das Motorverhalten ohne Blades scheint normal. Sämtliche Kalibrierungen inkl. IMU sind ok. Soweit scheinbar Glück gehabt. Nur habe ich jetzt ein bisschen Bammel vor dem nächsten Flug.
Im Flight-Record sind alle GPS Positionen bis zum Stillstand verzeichnet und auch meine vergeblichen Steuerversuche (nichts in der Panik vertauscht).
Jetzt geht's mir natürlich um das WARUM?
Auf dem Video sehe ich, dass die Antennen meiner RC nicht optimal ausgerichtet sind, eher sehr spitz auf die Drohne zeigen. Aber bei 50 m Entfernung, kann das eine Ursache sein?
Nach der letzten Kurve in meine Richtung wirkt der Flug wie von einem Zombie, gleitet einfach dahin. Auf den letzten Metern vor dem Netz scheint sie ein bisschen langsamer zu werden. Hätte wohl der RTH fallback gegriffen wenn mehr Platz gewesen wäre?
Hat jemand eine Meinung oder Erklärung dazu?
Danke!
Gruß
Chris
meine noch fast brandneue Fimi X8 SE hat am Freitag (3. Flug) plötzlich die Kontrolle verweigert. Die Logs habe ich hochgeladen und fimi.com angeschrieben. Bisher noch keine Antwort.
Randbedingungen:
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Alle Akku's voll geladen
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Flugzeit bis zum Aussetzer: 2 Minuten 30
Distanz zur Drohne: ca 50 m
Flug-Modus: Fixed Wing
Die Fimi war auf dem Rückflug geradeaus zu mir, max. 50 m weit weg und ca. 3 m hoch, als sie auf keine Steuerungssignale mehr reagierte. Sie gleitete einfach in ca. 3 m Höhe an mir vorbei in ein Fangnetz des Fußballfeldes. Dort stürzte sie Richtung Boden, fing sich selbst in der Luft ab und nach einem kleinen Aufsetzer flog Sie weiter in eine Richtung um letztendlich an einem Stahlzaun zu scheitern. Alle Blades sind hinüber. Sonst kein weiterer Schaden erkennbar. Das Motorverhalten ohne Blades scheint normal. Sämtliche Kalibrierungen inkl. IMU sind ok. Soweit scheinbar Glück gehabt. Nur habe ich jetzt ein bisschen Bammel vor dem nächsten Flug.
Im Flight-Record sind alle GPS Positionen bis zum Stillstand verzeichnet und auch meine vergeblichen Steuerversuche (nichts in der Panik vertauscht).
Jetzt geht's mir natürlich um das WARUM?
Auf dem Video sehe ich, dass die Antennen meiner RC nicht optimal ausgerichtet sind, eher sehr spitz auf die Drohne zeigen. Aber bei 50 m Entfernung, kann das eine Ursache sein?
Nach der letzten Kurve in meine Richtung wirkt der Flug wie von einem Zombie, gleitet einfach dahin. Auf den letzten Metern vor dem Netz scheint sie ein bisschen langsamer zu werden. Hätte wohl der RTH fallback gegriffen wenn mehr Platz gewesen wäre?
Hat jemand eine Meinung oder Erklärung dazu?
Danke!
Gruß
Chris