Hallo zusammen,
ich bräuchte mal hilfe mit meinen Logfiles von Heute. Kann Sich die mal wer ansehen!
Nachdem ich jetzt 5 Wochen beruflich verreist war habe ich seit langem mal wieder Zeit gefunden meinen H zu bewegen!
Wichtiges Vorweg, ich habe die Aktuellste FW noch nicht aufgespielt weil ich warten wollte bis der 122m Bug behoben wurde!
Drauf ist aktuell:
ST16:
System: 03.01.b25
TM Vers: 00.23
Radio: 01.10
H:
Gimbal 1.25
AP: 1.29
Cam: 3.2.24(E)
RS: 1.1
Genau so wie ich ihn vor meiner Auslandsreise von Yuneec Service zurückbekommen habe.
Kompass habe ich vor meinem Letzten Flug im November natürlich kalibriert!
Kurz nach dem Start in etwa 4 Meter Höhe habe ich das Landegestell eingefahren und wie schon so oft vorher einen Abbruch des Videosignales gehabt.
Kurze Zeit danach meldete die ST16 auch einen Verlust der Datenverbindung.
Der H hat sich dann automatisch um ca 180° gedreht und ist nach oben abgedüst und hat das Landegestell wieder runtergefahren (War wohl RTH). Dort in etwa 20m höhe
ist er etwa ne Minute verharrt.
So viel zum Neuen Redundanten Steuersignal
Währenddessen habe ich an den Knüppeln vergeblich versucht die Kontrolle zurückzugewinnen. Ich hatte dass er mir davon fliegt weil Rechts und Links etwa nach 100
Metern Wald und Fluss war.
Irgendwann ist der dann wieder runtergekommen. Ich weiss nicht mehr ob gesteuert durch mich oder Automatisch. Auf jeden fall hat er nach dem Aufsetzen am Boden
die Motoren selbsständig abgeschaltet!
Jetzt wollte ich mir mal die Logfiles ansehen, aber so ganz schlau werde ich da nicht draus.
Am meisten Irritiert mich der Rote "Motor Status -1", sowas habe ich bisher noch nicht gehabt!
Mit jedem Flug mit dem Ding schwindet nun mein Vertrauen immer mehr
Anbei mal die Logfiles von dem Flug!
Vielen Dank für die Bemühungen schon mal im Voraus
ich bräuchte mal hilfe mit meinen Logfiles von Heute. Kann Sich die mal wer ansehen!
Nachdem ich jetzt 5 Wochen beruflich verreist war habe ich seit langem mal wieder Zeit gefunden meinen H zu bewegen!
Wichtiges Vorweg, ich habe die Aktuellste FW noch nicht aufgespielt weil ich warten wollte bis der 122m Bug behoben wurde!
Drauf ist aktuell:
ST16:
System: 03.01.b25
TM Vers: 00.23
Radio: 01.10
H:
Gimbal 1.25
AP: 1.29
Cam: 3.2.24(E)
RS: 1.1
Genau so wie ich ihn vor meiner Auslandsreise von Yuneec Service zurückbekommen habe.
Kompass habe ich vor meinem Letzten Flug im November natürlich kalibriert!
Kurz nach dem Start in etwa 4 Meter Höhe habe ich das Landegestell eingefahren und wie schon so oft vorher einen Abbruch des Videosignales gehabt.
Kurze Zeit danach meldete die ST16 auch einen Verlust der Datenverbindung.
Der H hat sich dann automatisch um ca 180° gedreht und ist nach oben abgedüst und hat das Landegestell wieder runtergefahren (War wohl RTH). Dort in etwa 20m höhe
ist er etwa ne Minute verharrt.
So viel zum Neuen Redundanten Steuersignal
Währenddessen habe ich an den Knüppeln vergeblich versucht die Kontrolle zurückzugewinnen. Ich hatte dass er mir davon fliegt weil Rechts und Links etwa nach 100
Metern Wald und Fluss war.
Irgendwann ist der dann wieder runtergekommen. Ich weiss nicht mehr ob gesteuert durch mich oder Automatisch. Auf jeden fall hat er nach dem Aufsetzen am Boden
die Motoren selbsständig abgeschaltet!
Jetzt wollte ich mir mal die Logfiles ansehen, aber so ganz schlau werde ich da nicht draus.
Am meisten Irritiert mich der Rote "Motor Status -1", sowas habe ich bisher noch nicht gehabt!
Mit jedem Flug mit dem Ding schwindet nun mein Vertrauen immer mehr
Anbei mal die Logfiles von dem Flug!
Vielen Dank für die Bemühungen schon mal im Voraus